“把簡單的事情重復(fù)做,把困難的挑戰(zhàn)反復(fù)做”是安徽魯控環(huán)保有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理武泉泉的座右銘。2019年,武泉泉懷揣著對未來的憧憬和鉛冶煉事業(yè)的熱忱加入安徽魯控,6年來他始終以“踏實務(wù)實、勤奮刻苦”的作風(fēng)扎根生產(chǎn)一線,面對行業(yè)技術(shù)難題敢闖敢試,面對生產(chǎn)挑戰(zhàn)迎難而上,以匠心致初心,用實干顯擔(dān)當(dāng)。
圖為武泉泉(左一)在指導(dǎo)工人搶修設(shè)備
迎難而上,側(cè)吹爐工藝的“探索者”
2020年11月,安徽魯控富氧側(cè)吹爐項目進入試生產(chǎn)階段,這一工藝具有高效、節(jié)能、環(huán)保等諸多優(yōu)點,是業(yè)內(nèi)公認的先進技術(shù),但也可能出現(xiàn)冒爐、結(jié)焦等問題。為保證試產(chǎn)成功,作為熔煉車間副主任兼?zhèn)却禒t中控負責(zé)人,武泉泉和熔煉團隊連續(xù)一周晝夜奮戰(zhàn),憑借對設(shè)備參數(shù)的精準把控和對工藝細節(jié)的不倦追求,通過完善壓差曲線、優(yōu)化工藝調(diào)控制度,最終實現(xiàn)側(cè)吹爐穩(wěn)定運行。這一突破使安徽魯控成為行業(yè)側(cè)吹爐工藝變革的標桿,為公司下一步的發(fā)展規(guī)劃積累了寶貴經(jīng)驗。
技改創(chuàng)新,鍋爐系統(tǒng)的“守護者”
熔煉是再生鉛生產(chǎn)線上的核心工序,熔煉鍋爐積灰也是困擾業(yè)內(nèi)的常見問題。2021年初,為避免熔煉鍋爐積灰威脅生產(chǎn)安全,武泉泉憑借多年經(jīng)驗,在不停機狀態(tài)下精準判斷積灰位置,創(chuàng)新性提出“增設(shè)鍋爐入孔+水冷壁鰭片”清灰方案,通過夜間生產(chǎn)保溫度、白天清灰保風(fēng)道,武泉泉帶領(lǐng)團隊用了15天的時間就徹底解決了鍋爐積灰隱患。此次技改不僅避免了可能導(dǎo)致全線停機的重大隱患,更創(chuàng)新總結(jié)了清灰方案,鍛煉了隊伍,安徽魯控鍋爐系統(tǒng)清灰效率也由此提升40%。
降本增效,市場競爭的“突圍者”
為提升產(chǎn)品競爭力,安徽魯控在2022年啟動還原爐、真空爐稀有金屬回收項目。面對還原爐粗放式生產(chǎn)導(dǎo)致高額的生產(chǎn)成本,武泉泉與外聘專家開展了近4個月的調(diào)試攻關(guān),配合精煉生產(chǎn)團隊提出“精準配料+階梯式試驗”方法,并帶領(lǐng)團隊配比物料、記錄試驗數(shù)據(jù),通過優(yōu)化還原劑用量、氣量配比與反應(yīng)時間等關(guān)鍵環(huán)節(jié),使得還原爐生產(chǎn)成本從最初的2000元/噸以上降至1500元/噸左右,同時還在真空爐環(huán)節(jié)產(chǎn)出市場需求的高銻鉛和精錫。該成果不僅豐富了產(chǎn)品品類,更打通了“廢料-精煉-高附加值產(chǎn)品”產(chǎn)業(yè)鏈,為企業(yè)找到新的利潤增長點。
圖為武泉泉(右一)在熔煉車間中控室調(diào)試數(shù)據(jù)。
破局求生,工藝改革的“踐行者”
隨著再生鉛市場競爭加劇,2025年安徽魯控決定開拓含鉛資源綜合利用業(yè)務(wù)解決原料依賴問題,以“礦廢結(jié)合”試驗為切入展開戰(zhàn)略突圍。武泉泉主動承擔(dān)起“工藝落地總協(xié)調(diào)人”的責(zé)任,化身“泥腿子”,負責(zé)來料監(jiān)控、物料轉(zhuǎn)運、原料兌翻和產(chǎn)品跟蹤等生產(chǎn)流程服務(wù),對每批試驗用廢料的成分、堆放位置、用量搭配爛熟于心。在他的跟蹤監(jiān)督下,技術(shù)部料單執(zhí)行得到100%落實,產(chǎn)品穩(wěn)定性99%以上,批次廢料處理爐況波動明顯減少。隨著生產(chǎn)試驗的開展,公司正在逐漸擺脫對廢舊鉛蓄電池的原料依賴,并積累復(fù)雜廢料處理的多項技術(shù)經(jīng)驗,為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和戰(zhàn)略突圍奠定了堅實基礎(chǔ)。